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杏彩体育官网app:【奉献之美】靳小海:用匠心书写“传奇”

  【编者按】弘扬工匠精神,厚植工匠文化。“五一”国际劳动节前夕,河北又有一批个人获得河北大工匠和河北工匠的称号,这是对劳动者工作的肯定和褒奖。

  为进一步弘扬工匠精神,人民网河北频道推出五一特别策划《致敬劳动者·记录美的瞬间》系列报道,用文字讲述劳动者的故事,用镜头记录劳动者的最美瞬间,共同唱响这首催人奋进的劳动者之歌。

  在今年河北大工匠年度人物中,就有这样一位为抗“疫”默默奉献的英雄。他就是,中国兵器工业集团凌云太行公司试制车间高级技师靳小海。

  近日,中国兵器工业集团凌云太行公司(以下简称凌云太行公司)试制车间里异常忙碌,工人师傅们新研发的全自动口罩机刚刚下线,就已经有客户来厂里等着提货了。

  2月12日,凌云太行公司接到了开发口罩生产设备的紧急任务。面临从未接触过的陌生领域,从材料到工艺都面临很多新课题,即使是技术经验丰富的靳小海也遇到了挑战。

  面对PU棒弹性强、加工难度大的实际,靳小海放连夜进行技术攻关:采用液压卡盘直接装夹方式,即使调整到最小压力状态,依然能够看到料棒变形;采用开口套装夹的方式,需要不断调整设计开口套尺寸;没有现成刀具,就反复调整试验,首次采取“仿形车刀立装”办法……就这样,时间在设计、制作、调整中度过,制约口罩机研发的几项关键性技术难题被一一攻克。

  2月22日,凌云太行公司生产现场传来喜报:口罩机设备完成样机组装,开始运转调试。至此,全自动口罩机548种零部件加工装配任务完成全部,比计划提前了整整3天。

  “我最初读的是计算机应用专业,选择做数控车工是个‘偶然’。”说起多年前主动请缨到一线工作的事,靳小海搓着手不好意思地笑笑,“我写过材料,种过大棚,但我更喜欢工作在企业一线,有图纸相伴,与车床为伍。”

  让靳小海声名鹊起的,跟他在高铁的发明创造有关。据介绍,高铁不但要跑得快,更要刹得住。因此,制动系统成为高铁的核心技术之一,以前全部依靠进口,一根看似不起眼的螺栓同样也是关键零部件。

  “高铁制动系统螺栓外径精度公差要求0.02毫米以内。我们做不好,只能依赖进口。”靳小海介绍说。

  2007年初,凌云太行公司承担了时速350公里“和谐号”CHR3动车组制动器关键部件国产化的试制攻关任务,这项攻关任务就落到了靳小海的头上。

  为了打破技术垄断,为高铁制动系统拧上“中国螺栓”,靳小海放弃了所有休息日,全身心投入到试制攻关任务中。

  340毫米长的不锈钢材质螺栓,硬度大,用普通刀具加工,磨损厉害且易折断,致使产品加工精度公差远远超出标准。更主要的是,由于缺乏相关生产参数,无法实现批量生产。为找到适合加工不同原料螺栓的刀具,靳小海找来瑞典、美国、以色列等国的30多种刀具逐一进行切削试验。

  为了解决螺纹齿尖儿倒圆的难题,他连续奋战近一个月;为控制0.02毫米的公差,靳小海创造性地摸索出一套“两步走”螺栓加工工艺……

  经过半年多的紧张会战,靳小海试制出的7种产品全部达到德国铁路行业检测标准,打破了国外垄断,自此中国高铁拧上了“中国螺栓”。

  如今,凌云太行公司两条螺栓自动化生产线,用机械手操作替代人工操作,生产效率大大提升,实现了每2分钟就会有一根螺栓下线的“瞬产”目标。“曾经的一堆钢坯,经过你的手变成一批完美的零件,那种自豪感和幸福感,令人难忘。”靳小海说。

  不仅是制动螺栓,靳小海还进行了制动系统关键零件——推筒的工艺攻关,这件产品内孔双键槽的中心线毫米。

  传统的键槽加工方法有插、刨、拉等,均无法达到这个精度。靳小海尝试利用数控车削中心的C轴分度功能进行键槽加工,先通过制作专用刀杆,确保刀具中心与机床主轴线等高,再根据机床性能给出合适的加工用量参数,从而制作出高对称度内孔双键槽。自2009年试制成功,截止目前,该公司已经生产出30000余件推筒,实现了批量生产。

  从事数控加工以来,靳小海连续创造了安全生产零事故、送检产品一次性通过、工艺试制零废品等多项记录。先后参与完成军品、“复兴号”高铁、城铁、青藏铁路、南车时代、中车重工等产品系列的科研攻关工作,累计完成新产品工艺试制173项,实现产值4000万元。

  这些年,从数控车床摸索编程,到摘得第三届全国数控技能大赛河北赛区数控车工职工组第一名,从打破高铁制动系统关键零部件国外垄断到实现国产化、自动化,从临危受命到15天拼出全自动口罩机……他用匠心书写了一段人生传奇。

  面对荣誉,他淡然地说,那都是过去的事儿。面对未来,他说,还得继续努力,没有新东西,照样被新技术抛弃……

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