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  随着码头自动取样机投用,现场粉尘容易引发电子锁电路板和锁芯等故障,导致电子锁时常无法正常关闭开启,严重影响取样工作的正常开展,取样桶陆续有30个损坏无法正常使用。由于该设备属于非标产品,只能在取样设备厂家进行定制购买,更换样桶需5000元/个,更换电子锁需1300元/个,全部整体更换需15万元左右。

  本着修旧利废,物尽其用的原则,原料检测作业区点检员对故障取样桶电子锁进行拆解,检查锁芯、电路板,研究其结构和故障原因,通过现场跟踪使用过程,反复排查故障原因。通过他丰富的设备经验,结合网上查阅资料,掌握取样桶电子锁工作原理,对其进行拆解、未损件的重组、电路板清灰、锁芯润滑等,成功修复取样桶电子锁近20个,节约备品备件费用2.6万余元。

  制造管理部化学检测作业区煤岩分析需要标样块用于验证工作曲线,确保检验结果准确性。但标样块属于易耗品,加之只能向厂家购买,每个3000元。

  既要保证分析准确性,又要降低成本。“两头”都要抓并未难倒善思力行的曾智文,她利用日常分析中标准偏差低、反射率范围与分析试样相匹配的生产样自制标样块,通过手动、自动两种方法多次对比,最终准确地确定了自制标样块的反射率值,发掘出一套自制标样块的方法,使自制标样块能完全替代厂家提供的标样块,检验数据准确,每年降本2.39万元。目前该创新已纳入岗位规程,用于作业区煤岩日常分析。

  物理检测作业区试样加工业务回归后,各工序按节奏如火如荼的进行生产。在冲击加工中一直使用的“冲击工装”因长期使用,造成转动点和螺孔的磨损,在活动钳口工作时,工件会装夹不稳,导致无法保证标准要求尺寸,面临报废。(每个工装制作成本约500元)。

  要增加工装的使用时间,就要从提高活动钳口活动点的寿命出发,作业区骨干人员吴印,经过不断的观察和研究,构思出了活动钳口转轴两端固定的连接方式。在工装底座上加装一个“7”字形支座,使用穿销螺栓替代普通螺丝,把活动钳口的受力点由螺孔、螺钉两处受力,转变为底座、支座、螺杆三处受力。

  他立马对工装进行了修改,现场使用后发现效果达到了预期,预估改进后的工装使用寿命长达1年以上,提高使用寿命大于原寿命的5倍。每年可减少工装制作成本2000元,并且在工作中减少工装调整和修复时间,大大节约了加工时间达到了降本增效的目的。(杨长富、曾智文、吴印、胡慧婷、张曼琳)

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